經(jīng)冷塑性變形加工的工件加熱到再結(jié)晶溫度以上,保持適當(dāng)時間,通過再結(jié)晶使冷變形過程中產(chǎn)生的晶體學(xué)缺陷基本消失,重新形成均勻的等軸晶粒,以消除變形強化效應(yīng)和殘余應(yīng)力的退火。廣西杠桿式石英退火爐一般鋼材再結(jié)晶退火溫度在六百攝氏度到七百攝氏度之間不等,廣西杠桿式石英退火爐保溫一到三個小時空冷,對含質(zhì)量分數(shù)小于百分之零點二的普通碳鋼,在冷變形時臨界變形速度若達百分之六到百分之十五的范圍,則再結(jié)晶退火后易出現(xiàn)粗晶,因此應(yīng)避免在該范圍內(nèi)變形。
不完全退火不完全退火是將鐵碳合金加熱到Ac1-Ac3之間溫度,達到不完全奧氏體化,隨之緩慢冷卻的退火工藝。不完全退火主要適用于中、高碳鋼和低合金鋼鍛軋件等,其目的是細化組織和降低硬度,保溫后緩慢冷卻。廣西杠桿式石英退火爐完全退火重結(jié)晶退火完全退火應(yīng)用于平衡加熱和冷卻時有固態(tài)相變(重結(jié)晶)發(fā)生的合金。廣西杠桿式石英退火爐其退火溫度為各該合金的相變溫度區(qū)間以上或以內(nèi)的某一溫度。加熱和冷卻都是緩慢的。合金于加熱和冷卻過程中各發(fā)生一次相變重結(jié)晶,故稱為重結(jié)晶退火,常被簡稱為退火。
風(fēng)溫水平降低、噴煤效果差5號高爐風(fēng)溫一直在1200℃以上,但2011年12月至2012年3月由于1號高爐擴容改造造成系流煤氣嚴(yán)重不足,甚至熱風(fēng)爐燒爐都不能保證,熱風(fēng)溫度下降100℃以上,同時5號高爐不能富氧,造成噴煤效果變差,惡化爐缸工作。廣西杠桿式石英退火爐無計劃的頻繁休風(fēng)2012年元月12日,退火爐高爐爐況向涼,風(fēng)口全部灌死,休風(fēng)10小時。2012年元月19日,4號、10號風(fēng)口二套燒壞,爐內(nèi)大量進水,休風(fēng)6小時處理。廣西杠桿式石英退火爐2012年元月28日,南料車鋼絲繩拉斷,休風(fēng)12小時處理,頻繁的無計劃休風(fēng),加劇了爐況的惡化。
該爐是供金屬機件、環(huán)件等在額定的溫度下進行熱處理設(shè)備簡介:本爐是由爐體與一個可移動的爐蓋及控制系統(tǒng)組成。爐體外殼采用型鋼及鋼板焊接而成。廣西杠桿式石英退火爐爐蓋支撐采用型鋼和導(dǎo)軌組合移動式。元件采用北京首鋼產(chǎn)的高電阻合金0Cr25Al5布置在爐側(cè)。爐底由于承重采用高鋁磚砌筑,爐子中心采用大圈套小圈做法,里外加熱。廣西杠桿式石英退火爐爐蓋采用液壓升降,電機控制自動行走。溫控系統(tǒng)采用PID可控硅控制,精度高。